本报讯 记者石建芬 通讯员方 丽 潘翠兰报道:今年以来,江汉油田清河采油厂面对新井有限、产量增加的困难,立足结构调整,深化油藏认识,分类挖潜施策,前7个月完成原油产量27.4万吨,各项开发指标持续改善,其中自然递减率为7.1%,连续3年下降,为近10年来同期最低。
随着开发不断深入,油藏条件日益变化,老井网适应性逐渐变差。低油价下,依靠新井投入转换井网的方式行不通了,创新思路成为当务之急。该厂技术人员逐区逐块摸底所有长停井及低效无效油水井,查井史、查井况、查位置,标注所有可利用小层,依托新老井测井资料,精细刻画稠油水线驱油特征,找准剩余油富集区,提出立体注采调整思路。到目前,该厂已恢复停产井57口,日增油39.4吨。
八面河油田注水开发已35年,曾担当主力的高孔高渗优质储层,因高水淹、高采出程度逐渐失去控制。近两年,技术人员精细刻画断层附近储层,逐渐恢复这类储层高部位储量的控制,增油效果显著,为效益开发打了一针“强心剂”。
今年,该厂进一步深挖“历史主力层”潜力,将挖潜重点从高部位扩大到中低部位,对历史高产、后期受局部高采出程度和高含水影响而放弃的区域,分析水线、寻找“甜点”。技术人员在高采出程度储层中找出低采出区域,结合储层物性好、油水运移相对较快的特点,选择水淹相对较轻的区域优选井点恢复生产,同时对部分水线复杂油井实施剩余油监测,降低调整风险。上半年,八面河南区7口井调整后,初期日增油32.7吨,增加控制储量10.9万吨。
在生产过程中,部分油井因各种原因没有发挥生产层应有的潜力,成为“亚健康”井。对此,该厂以深化油藏认识为前提,强化地质工艺结合,对低效无效井逐井摸排分析,建立单井“病例本”,确定低产原因,重新评估潜力,一井一策开出酸化、二次防砂、热力解堵、化学降黏等“药方”,释放储层产能。到目前,该厂已完成62口“亚健康”井的建档,结合经济评价,已实施36口,增效35口,初期日增油75吨。