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停车零排放、火炬无黑烟、现场无异味、物料无浪费
扬子石化乙烯装置实现绿色检修2021年08月17日 来源:
中国石化报 作者:
陶 炎 周宁生
□陶 炎 周宁生 近日,经过16天的检修,扬子石化烯烃厂1号乙烯装置恢复运行。此前,该公司已圆满完成了两套丁二烯装置检修任务,恢复正常生产。 此次1号乙烯装置局部检修,主要是更换1号压缩系统部分换热器,解决换热器内漏的问题,彻底消除隐患。同时,他们利用1号乙烯装置局部检修、混合碳四原料供应不足的机会,对两套丁二烯装置精馏系统进行局部化学清洗,提高装置运行效率。 据烯烃厂副厂长于承轩介绍,停车消缺期间,该厂严抓装置局部停车安全环保管控,实施装置开停车“最小排放”方案,最大程度回收物料,做到物料应收尽收,确保“停车零排放、火炬无黑烟、现场无异味、物料无浪费”,实现了装置安全绿色停车消缺。 “一眼望去,崭新的临时配管加上手阀,接口处挂着醒目的黄色标识牌,将备用贮罐与运行设备无缝相连,与在运工艺管线明显不一样。”在烯烃厂乙烯、丁二烯装置现场,生产技术室主任王蓉辉指着管线介绍,“这些临时配管都是为装置局部消缺物料倒空准备的。” 早在1个月前,烯烃厂就为乙烯联合装置、丁二烯装置“量身定制”了局部停车倒空置换工艺物料最佳返料方案,设定了物料返料最佳路线及程序步骤,利用新增临时配管进行物料返料、倒空置换操作。 “换热器、压缩机、塔罐及位置较低处管线和弯头‘死角’部位物料最难倒出。因此,我们制定方案时就紧盯这些部位,优化倒空置换工艺流程,安排专业管理人员对关键部位,特别是易泄漏部位进行跟踪检查。”乙烯联合装置副主任张炎介绍,他们还在倒空置换方案中清楚地标明各系统停车降温、降压、停料、倒料速度,便于精准操作。 “停车后进行物料倒空。”在乙烯联合装置控制室,随着张炎一声令下,岗位员工忙完停车操作,又马不停蹄地投入物料倒空的“战斗”。装置局部停车后,如何确保各类物料干净彻底、平稳有序地倒入指定贮罐,无“死角”、无“盲区”,是整个物料倒空置换的关键与难点所在。 在这场“战斗”里,装置生产主管王文超与班长孙广道是一对好“搭档”。王文超坐镇控制室,负责物料倒空置换系统调控;孙广道带着段宗权、陶义等岗位员工,负责压缩和分离区域物料倒空置换现场操作。在连续3天的物料倒空置换工作中,王文超与孙广道思路清晰、配合默契、指挥精准,带领着手下的“精兵强将”,对装置现场的每一根管线位号及物料名称、去向等反复检查确认,扎实细致地做好停车过程中的物料退料和回收工作,确保不留下任何“盲区”。 “此次乙烯联合装置局部停车倒空置换,回收乙烯、丙烯、汽油、碳四共计200余吨,确保了火炬无排放、无黑烟。”任务圆满完成,乙烯联合装置副主任赵治峪对“战果”进行了仔细“盘点”。
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