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洛阳石化打破工艺局限,优化调整操作,在不增加投入的情况下成功恢复石油醚产品生产,实现芳烃生产边际效益最大化
“把该拿的效益拿回来”2021年07月27日 来源:
中国石化报 作者:
郭 谦
□郭 谦 “抽提装置满负荷运行,每月能生产4000吨石油醚产品,按照目前市场价,可创效300余万元。”谈及恢复石油醚产品生产的事儿,洛阳石化芳烃部芳烃区域主管党晓峰算了一笔经济账。 利用芳烃抽提装置的副产品抽余油生产石油醚产品,是洛阳石化提高芳烃抽提装置运行效率、实现芳烃生产边际效益最大化的重要手段之一。然而,2020年以来,受疫情影响,石油醚产品市场急速萎缩,洛阳石化芳烃生产边际效益持续走低。为优化资源配置,降低能耗物耗,实现装置经济运行,2020年8月,洛阳石化在2号抽提装置建成投产后,及时停运了能够生产合格石油醚产品的1号抽提装置,有效阻止了效益流失。 今年以来,随着经济复苏,石油醚产品价格持续上扬,芳烃生产边际效益日益显现。为抓住市场机遇,规避芳烃主要产品效益低迷的风险,洛阳石化决定恢复石油醚产品生产,提升抽提装置运行效益,并将其列入攻坚创效计划。 在对两套抽提装置同时运行时的能耗、物耗进行反复测算之后,该公司决定继续停运1号抽提装置,对2号抽提装置实施优化攻关,力争在不增加投入的前提下,生产出合格的石油醚产品,满足市场需要,实现芳烃生产边际效益“颗粒归仓”。 既不增加投入,又要在受工艺限制、生成抽余油中苯含量偏高的2号抽提装置生产出合格的石油醚产品,“这几乎不可能实现”,攻关活动伊始,不少员工心中充满了疑虑。 “目前,在行业内采用和2号抽提装置相同工艺的70套抽提装置中,抽余油中苯含量最好水平控制在0.1%,平均控制在0.2%,要达到生产合格石油醚产品的苯含量要求,确实还没有先例。”党晓峰表示,作为一种化工生产助剂,石油醚产品的用途和用量非常有限,“小批量需求+间歇式生产”致使装置运行成本增加,冲抵仅有的边际效益,要实现芳烃生产有效益,攻坚工作唯有设定不增加投入。 为确保攻坚工作不影响2号抽提装置正常运行,该公司技术质量部、芳烃部等部门通力协作,多次与相关科研院所交流技术,联合石油醚产品下游客户合力攻坚。攻坚小组借助客户单位的试验装置,对相关参数进行分析,根据试验结果,随时调整生产方案,为在2号抽提装置上实施攻坚摸索经验、提供依据。按照试验情况,该公司从抽提装置进料、抽提塔温度调整、回收塔循环溶剂品质优化等方面入手,设定三个攻关方向,为提升抽余油品质做好技术准备。 从3月中旬开始,芳烃部按照攻关要求,在保证装置安全运行的前提下,每天对相关设备和塔器做一次调整,反复观察调整后的效果,打破常规,通过控制相关设备和塔器温度变化,仅用10余天时间,就成功地将抽余油中苯含量降至0.01%、甲苯含量降至0.1%。 为稳定优化成果,芳烃部持续优化操作,将抽出油中非芳烃成分逐步上升的问题作为优化目标,将抽出油中非芳烃成分控制在0.03%左右,保证了苯产品质量,使抽余油中苯的含量稳定在0.02%以下,达到了同类装置最好水平,实现了在不切换装置、不换剂、不增加投入的条件下,提升2号抽提装置抽余油品质供石油醚生产的目标,恢复了石油醚产品生产。 攻关工作也使2号抽提装置的运行能耗得到进一步优化。经测算,攻关成功后,装置每小时瓦斯的消耗量比攻关前减少了0.15吨,中压蒸汽的消耗量每小时降低了近2吨。 “在攻关的关键时刻,技术部门和运行部的员工并肩作战,日夜盯在现场,每6小时查看一次分析结果,只要出现偏离目标值,都会在第一时间进行修正,出现向好趋势则继续巩固优化。”党晓峰说。攻关期间,工艺工程师蒋佳佳为了及时掌握攻关情况,保证攻关数据始终处于可控状态,每天用手机定好闹钟,后半夜准时起床工作,通过公司内部通信系统,在家中实时观察了解装置运行情况,及时组织安排,指挥操作人员调整操作。还有很多和蒋佳佳一样的员工,不辞辛苦、默默付出,为石油醚产品恢复生产作出了积极贡献。 “有一分钱的效益,我们也要去争取。”洛阳石化副总经理王明东说,“跳出惯性思维,敢于大胆尝试,在目前芳烃装置主要产品价格不稳定的形势下,恢复石油醚产品生产,实现芳烃生产边际效益最大化,把该拿的效益拿回来,是洛阳石化提质增效工作的客观需要。” 据统计,截至6月底,该公司已累计生产石油醚产品近3万吨,相比汽油类产品差价,增加效益近千万元。目前,该公司正对2号抽提装置进行增负荷试验,力争通过优化调整,进一步提高装置的加工能力,为芳烃装置边际效益最大化作出更大的贡献。
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