

版权声明
《中国石化报》(电子版)的一切内容(包括但不限于文字、图片、PDF、图表、标志、标识、商标、版面设计、专栏目录与名称、内容分类标准以及为读者提供的任何信息)仅供中国石化报读者阅读、学习研究使用,未经中国石化报社及/或相关权利人书面授权,任何单位及个人不得将《中国石化报》(电子版)所登载、发布的内容用于商业性目的,包括但不限于转载、复制、发行、制作光盘、数据库、触摸展示等行为方式,或将之在非本站所属的服务器上作镜像。否则,中国石化报社将采取包括但不限于网上公示、向有关部门举报、诉讼等一切合法手段,追究侵权者的法律责任。
![]() 日期检索
西北油田采油三厂今年已实施低成本工艺措施38井次,效益增油1.05万吨,单井次平均措施成本降低20余万元
小革新唱响增效大戏2021年05月24日 来源:
中国石化报 作者:
王福全 马京林 芦海涛
□本报记者 王福全 通讯员 马京林 芦海涛 5月15日,西北油田采油三厂对侧钻失效井TP147CH2井实施单元注水作业,措施后油井原油日产量由4.5吨增至37吨,成本仅为侧钻作业的1/5。 今年以来,采油三厂加快研发、推广多项低成本工艺,以提高措施效益。截至5月15日,该厂累计产油43.26万吨,同比增长1.1万吨。其中,实施低成本工艺措施38井次,效益增油1.05万吨,单井次平均措施成本降低20余万元。 【措施】 大规模注水+酸化解堵 【效果】 与传统工艺相当,措施成本降低七成 年初,技术人员发现TP264井回压升高,原油日产量降至3.6吨。他们结合历次注水指示曲线变化情况,研究发现压力持续上升的原因是油流通道逐渐被堵塞。经过对储集体精细雕刻,他们预测剩余可采储量达3.7万吨,很有潜力。 TP264井油藏呈缝洞型特征,储集体之间壁垒坚实,通道沟通难度较大,按照传统方法需要采用压裂工艺。但这种工艺成本高,效益评价不过关。 工程师李勇和同事深入研究,在多种备选方案中优选出性价比较高的“大规模注水+酸化解堵”工艺。 这套低成本组合工艺实施后,有效沟通了远井储量。TP264井原油日产量增加了35吨,由低效机抽井变成高产自喷井。 李勇介绍,“大规模注水+酸化解堵”技术属于常规技术的综合应用,是将注水的强劲冲击力与酸化的化学解堵能力相结合,达到沟通油流通道的目的。 由于新工艺操作相对简单、原材料价格较低,TP264井的措施成本仅为30余万元,与压裂等高成本工艺相比,作业费用降低七成以上。 采油三厂拓展“注水+”复合工艺思路,创新制定了“注水+调层”“注水+堵水”“注水+酸化”等多种综合技术方案,今年前4个月累计实施18井次,日均增油150吨、增气8万立方米。 【措施】 注气+大泵提液 【效果】 阶段增油2.29万吨,措施成本降低三成 2月1日,在TK1122CH井注气施工现场,地质工程师黄米娜产生了一个疑问:按照注气方案,该井注气量已经达到了设计要求,但为什么注气效果还是不好,油井能量没有恢复的迹象? “如果继续注气,至少还需要注入200万立方米,效果无法预测。如果停止注气,前期的措施费用就打了水漂,这口井也就成了停躺井。”黄米娜说。 专人研究、团队研讨、请教专家,黄米娜和同事集思广益,跳出单一注气的技术思路,大胆提出将注气与大泵提液相结合的技术方案。经过论证,方案可行。 2月15日,TK1122CH井停止注气,启动大泵提液措施。他们将日提液量由37吨提高到127吨,油藏存量气顶的能量得到恢复,有效动用了剩余油,原油日产量较措施前增加27吨。 与采用继续注气方案相比,“注气+大泵提液”工艺降低作业成本100万元以上。 今年,采油三厂面对新增注气阵地有限的困局,将盘活注气失效井作为主攻方向之一。他们创新注气思路,推动单一注气向复合注气转变,前4个月累计实施14井次,措施有效率提高10个百分点,阶段增油量达2.29万吨,作业成本降低三成。 【措施】 调压差改变油流走向 【效果】 化繁为简解难题,效益增油3800余吨 S109井位于塔河十区南区块,出现油水同出,低产低效,治理难度大。2019年,采油三厂部署侧钻井S109CH井挖掘剩余资源潜力。 S109CH井经完井酸压后,含水较高的状况仍没有改变。这一“亚健康”状况持续近两年,该厂开发研究所副所长陈启龙和同事为此大伤脑筋。 今年初,他们对所有生产井进行资料、数据“回炉”分析,判断这口井剩余经济可采储量有近5万吨,非常可观,分析高含水的原因是油藏底水持续抬升,屏蔽了油流通道,并据此制定了量化压差释放屏蔽剩余油的挖潜方案。 S109CH井采用提液工艺放大生产压差后,近井存水区的压力降至2.46兆帕,有效释放远端油体能量,原油日产量增加25吨,阶段增油量1800多吨。 陈启龙说:“调压差改变油流方向是油田开发中较为简单的增产提效方法。由于老区挖潜剩余油影响因素日益复杂,大家考虑的工艺措施也较为复杂,没有想到化繁为简也能收到意想不到的效果,这给我们带来了很多启示。” 今年前4个月,采油三厂实施变压差调流势工艺6井次,累计增油3800多吨,成为众多低成本工艺中的“效益冠军”。
中国石油化工集团有限公司版权所有 未经授权,禁止复制或建立镜像 京ICP备 10210212号-7 号 |
