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天津石化在系统内首家用闲置设备进行汽油脱苯塔改造,缩短改造周期,节约改造成本

脱苯塔利旧改造实现降本增效

2021年04月26日 来源: 中国石化报  作者: 柴润金 胡玉华
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    柴润金 胡玉华

    4月23日,天津石化炼油部联合九车间副主任胡光亮在中控室,目不转睛地盯着2号催化装置操作盘上的参数,不时下达调优指令。“汽油中苯含量每降0.1%,就可少调入高附加值异辛烷组分100吨,每吨汽油可降本14元。”他说。

    自去年11月天津石化炼油产品结构调整及油品质量升级改造项目开车后,汽油产量增加,但汽油中苯含量高,成了制约降本增效的瓶颈。今年以来,天津石化利用闲置设备,不到一个月时间,在系统内首家完成脱苯塔利旧改造,降低汽油中苯含量。截至3月底,实现降本增效600万元。

    用现有设备进行改造实现降本

    去年天津石化炼油产品结构调整及油品质量升级改造项目开车后,由于原料发生变化,生产出的汽油中苯含量在1.2%左右,超过0.75%的内控指标。

    “虽然汽油产量增加不少,但苯含量超标意味着要拿出更多的异辛烷组分进行调和。异辛烷是高附加值产品,过多调入汽油,致使该拿回的效益拿不回来。”炼油部副经理王云强心急如焚。

    如果增上脱苯塔项目,投资大不说,还错过创效时机。“能不能在少花钱的前提下,利用现有闲置设备进行脱苯塔改造。”公司领导提出这一思路后,炼油部在现有装置中紧急寻找最适合进行脱苯塔改造的设备。经过筛选测算,选定联合五车间的蜡油加氢装置。

    “苯的沸点为80.4摄氏度,通过流程模拟的方式,选择合适的侧线位置,把浓度较高的含苯汽油从侧线抽出,塔顶塔底的汽油苯含量就会降低,实现汽油脱苯,从而把用来调和降苯的异辛烷组分省下来。”技术人员说,按照这一原理,脱苯塔投用后,汽油中苯含量将由1.2%降至0.75%。

    优化设计方案确保施工安全

    “新建一个脱苯塔大约需2200万元,而利用现有装置进行改造仅需500万元。”炼油部项目组人员算了一笔账。“太合算了,就一个字‘干’!”大家异口同声。由于时间紧迫,他们采取边设计边施工这一超常规举措。

    现场管线怎么走、设备怎么定位,车间工艺人员积极配合设计单位制定方案,结合现场实际,对可以利旧的管线通过变更路由的方式进行利旧,对现场施工流程进行合理设计,每天从8点一直干到22点。

    由于施工工期紧,高峰期每天有16个焊工在16个不同点同时进行作业。而装置处于正常生产期,高温高压环境使安全风险压力极大。为保证施工进度和施工安全,车间严格执行三级监护制度,采取多点位监护措施。

    2020年12月开始施工,今年1月交付,利旧改造的脱苯塔比新建一个节约大量成本费用。

    把控好参数调整确保产品质量

    1月26日,炼油部通过前期准备,在不浪费一滴汽油的前提下,先对利旧改造后的脱苯塔进行升温,等各项参数达到设计值后再开侧线,实现侧线抽苯,产品一次采样合格。

    汽油脱苯塔利旧改造在系统内是第一家,没有任何经验可借鉴。为保证产品质量稳定,员工精心调整操作,不敢有丝毫大意。“改造前是分馏塔,改造后是精馏塔,参数控制和调整精准度要求更高。”联合五车间主任王连超说。

    车间技术人员对精馏塔操作进行摸索,对关键参数进行优化。其中,控制进料温度最难。除了内操对操作温度精准控制,还需外操对现场换热器副线手阀进行精准调整,以保证催化汽油进入脱苯塔的温度合适。

    汽油脱苯塔利旧改造收到预期效果。“拿92号乙醇汽油来说,异辛烷调入比例从10%降到5%,就节省5%的异辛烷。这样成本下来了,每吨可降本12元,月降本264万元,效果非常明显。”王云强说。

 

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