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扬子石化热电厂32天完成锅炉火炬气改造,实现煤气混烧一次成功,节能减排效果显著
火炬气“绿色”循环再利用2021年04月13日 来源:
中国石化报 作者:
陶 炎 石 敏
□本报记者 陶 炎 通讯员 石 敏 气枪投入锅炉,蓝色的火焰瞬间充满炉膛,燃烧稳定、着火情况良好。3月24日,经过32天连续奋战,扬子石化热电厂6号锅炉火炬气改造项目实现煤气混烧一次成功。 “这项改造不但解决了火炬气副产品排空燃烧难题,而且变废为宝,实现了火炬气循环再利用。”扬子石化热电厂副厂长宋俊初步算了一下,项目投运后,6号锅炉8台给粉机平均每分钟减少100转,每小时可减少用煤量5吨,实现了经济效益和环保效益双赢。 精准策划32天完成“改造+大修” 根据扬子石化安排,热电厂绿色供汽中心建成后,烯烃厂辅锅炉将停用或少用净化火炬气,同时,需要回收的火炬气及夏季不平衡净化火炬气均要在热电厂消化利用。 2021年伊始,热电厂开始对原有额定蒸发量220吨/小时的燃煤6号锅炉进行火炬气掺烧改造。该项目时间紧,生产、改造、检修深度交叉,32天的时间除了要完成火炬气掺烧改造外,还要完成大修任务,人员组织、安全管理难度大。 为加快推进项目落实,热电厂精心组织、有序安排,锅炉装置建立“日对接、周例会”机制,每日定时发布工程日报,跟踪项目进度,挂图作战、销项管理,确保各重要节点有序完成。燃气管线项目是此次改造重点,为确保春节过后能立即转入检修改造,锅炉装置精准制订施工计划,将工作量和人员安排细化到日。 为在2月10日前完成锅炉本体外围(不停炉部分)项目施工,保证施工质量,锅炉装置精准制订施工计划,一方面做好施工人员队伍组织和健康、思想状况动态排查,另一方面狠抓安全质量管理,加大隐患排查力度、强化安全文明施工、优化检修流程,确保项目建设高效推进。 “同边改对角”巧解交叉作业难题 此次锅炉火炬气改造作业点多,作业面窄,动火、受限空间、高处等高风险作业存在交叉,现场不安全因素随时可能出现。 面对难题,锅炉装置员工秉承“应修必修、修必修好”原则,协调工艺、设备、检修、项目组四方深度对接,反复优化大修任务书,从各班组抽调精兵强将支援现场监护,建立安全管理网格,严格施工人员疫情防控管理,全程严控高风险作业,保证各项施工安全有序开展。同时,他们优化开票流程,安排两班倒作业,重点加强夜间作业安全管控,增加有效作业时间。 “这样的交叉作业不安全!”3月12日,现场安全监护对施工人员大声说道。 “又要赶进度,又要保安全保质量,现场这么多人同时干活,太难了。”施工人员无奈地表示。 “无论时间多紧张,作业安全都必须要保证!”听到这样的对话,锅炉装置主任熊晓钢绕着现场把作业面看了又看,一番思考后,对施工人员说:“既然单角上下同时作业无法进行有效隔离,那我们就改成对角作业,1号4号角进行下层火炬气作业,2号3号角进行上层火炬气作业,这样四个角的动火作业就可以同时开工。” 这一“同边改对角”方案在现场推广后既保证了安全,又保障了进度,有效解决了交叉作业难题。 优化调整让燃料“主角”顺利转变 锅炉能否顺利投运供汽,关系着此次改造的成败。 3月24日,锅炉装置安排技术力量最强的丙班负责投运火炬气。一切准备就绪,对讲机里传来班长的声音:“先投一号枪,开度以一圈为一个单位。” 一圈一圈又一圈,一支枪又一支枪,随着阀门慢慢开全,炉膛内燃起熊熊火焰。高热值的火炬气使煤粉快速燃烧,拉低了火焰中心,降低了高温省煤器入口温度,减少了减温水用量,8台给粉机平均每分钟减少100转,每小时减少用煤量5吨。6号锅炉一次点火成功,进入安全稳定运行状态。 改造虽然成功,锅炉装置副主任张潇却在笔记本中记录着他的担忧:“一次风切圆半径减小300毫米,炉膛火焰过于集中;火炬气掺烧局部缺氧;火炬气热值高二次风压不足……” “锅炉燃烧‘主角’由煤炭改为火炬气,必须解决掺烧对6号锅炉燃烧稳定性的影响,尽可能避免炉膛内结焦、过热器超温等异常现象发生。”张潇表示,针对这些问题,热电厂开展专题技术分析,密切监视各运行参数,及时优化调整;同时,严格执行锅炉氮氧化物排放要求,根据掺烧过程中炉膛温度变化,及时进行脱硝氨量、风量等参数调整,杜绝环保超标现象发生。 下一步,扬子石化将进一步探索锅炉掺烧火炬气的成熟方法,实现公司全部火炬气循环再利用,促进节能减排工作再上新台阶。
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