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   第6版:中国石化报06版
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金陵石化员工在确保安全的基础上,精心操作、优化生产、靶向攻关,向装置长周期运行要效益

2号常减压装置平稳运行1633天

2021年03月30日 来源: 中国石化报  作者: 窦 豆 陈平轩 吴 靖
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金陵石化2号常减压装置鸟瞰图。 江兴中 摄

    □窦 豆 陈平轩 吴 靖

    3月10日,金陵石化2号常减压装置切断进料,正式进入检修阶段。自2016年9月以来,该装置已安全平稳运行1633天,累计加工原油1400万吨,较好地完成了各项生产经营任务。

    金陵石化2号常减压装置于1976年7月建成投产,为满足该公司加工高硫高酸原油的需要,先后3次进行原油适应性改造,目前年加工能力350万吨。2020年以来,面对疫情和市场变化的影响,该装置员工在确保安全的基础上,精心操作、优化生产、靶向攻关,实现了装置长周期高效运行。

    精心管理适应不同原油加工“胃口”

    3月8日,2号常减压装置按要求主炼90%管输油、掺炼10%巴士拉原油,日均处理量达7894吨。

    金陵石化是国内四大劣质原油加工基地之一,可加工管输、多巴、巴士拉、萨哈林等十余种原油。作为该公司原油加工的主力装置,2号常减压装置加工原油种类切换频繁,电脱盐单元操作平稳性受到了较大影响。

    为确保电脱盐系统操作平稳,该装置人员优化原油切换流程,由技师工作室牵头,完善装置电脱盐标准化操作法,制定应急预案,做好异常情况原因分析和处置要点经验总结,并利用班前会、学习日、师带徒等方式,指导员工学习,以“讲解+演练”的新形式强化预案演练,提升应急处置能力。

    同时,为了防止设备泄漏,装置人员持续做好腐蚀监控,除日常巡检外,每天对三顶水(初顶、常顶、减顶碱性水)进行pH监测、每周定期开展塔顶高处巡检、每季度实施塔顶低温段管线测厚,对减薄管线提前预处理,做到万无一失。他们还开展班组“精细生产”劳动竞赛,鼓励班组人员对照化验室数据进行对比分析,精细调整操作,保证各项指标最优,收到良好效果,装置月优化指标同比提升约3%。

    截至3月10日,今年该装置已换炼了5种原油,累计加工量近60万吨,生产顺利。

    靶向攻关优化改造提高装置运行效率

    3月4日10时20分,装置主任技师刘宁新来到中控室查看DCS数据,指导工艺五班内操于波,保证减压塔进料温度,以更精细的范围、更高的反应苛刻度,降低渣油500摄氏度馏出物,提高装置运行效率。

    去年以来,2号常减压装置人员采取多种措施,进行优化攻关,助力攻坚创效。为降低渣油500摄氏度馏出物,他们详细剖析馏出物的影响条件,通过排除减压塔泄漏点、尝试增压机切换等措施,增加减压塔顶真空度,提高减压塔进料温度以保证汽化率,同时对常压塔实施操作优化,调整常压部分汽提蒸汽流量,确保常压拔足。目前,该装置渣油500摄氏度馏出物降低了约1.8个单位,减少了蜡油损失,每日可增效4.5万元。

    同时,为了实现环保达标排放,他们聚焦电脱盐排水指标攻关,通过专题研讨、征集“金点子”、推行劳动竞赛,以及加注反相破乳剂等措施,保证了在即使加工85%管输原油的情况下,电脱盐排水也全部合格。

    跟踪维护消除隐患保障装置安稳运行

    3月5日,装置工艺三班班长盛长佑到现场进行例行巡检,对高温油泵逐台测温测振,确认正常后,又马不停蹄地赶往下一个巡检点。

    4年来,2号常减压装置操作人员耐心跟踪维护设备,细心消除风险隐患,用一次次精心操作、一趟趟认真巡检,保障了装置长周期安稳运行。结合标准化建设,他们落实属地责任,完善岗检制度,成立了关键机泵党员责任区和压缩机团员责任区,对设备进行精心维护管理,使机泵始终处于最佳工况。同时,他们还制定了现场每日面貌治理方案,实施区域“承包制”,采用周岗检、月考核、季讲评、年总结的形式,将承包区域的机泵、卫生等纳入考核,工区领导、专业人员和当班班长每周进行现场检查,及时整改不足。该装置全员行动,积极参与“低老坏”问题查改活动,发现装置“跑冒滴漏”现象及时录入平台,举一反三,消除隐患。截至目前,“三基”平台和“低老坏”曝光台已提报问题2000多条,均已完成整改。

    此外,该装置人员还坚持将加热炉的日检查、周分析落在实处,根据生产情况及时优化工艺参数,严格考核管理。每年夏季,工区都会组织党员对14台高温和原油泵实行每天3次的特护巡检,严格落实“一听、一看、两测、两查”要求,每天通报情况,发现问题及时处置,有效保障了关键设备安稳运行。

 

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