□周仲华 羌佳鑫 顾雪涛
春节后,上海石化炼油部5号炼油碳二回收干气提浓装置强化设备维护保养,紧盯工艺参数,提升班组操作平稳率,严格把控各项生产流程,确保装置运行稳定。目前,该装置日加工催化干气415吨,日产富乙烯气155吨。
该装置自2020年3月检修后投料开车至2021年1月4日第二次停工检修,已连续稳定运行305天,创2012年建成投产以来最长连续运行纪录。随着装置运行周期延长,碳二回收半产品气压缩机内气阀积炭严重,影响装置平稳运行。而原定的检修计划安排在去年10月,正是决胜持续攻坚创效,确保实现全年效益目标的关键时期。该公司炼油部从全局出发,做出加强装置特护和延期检修的决定。
为保障生产稳定,该装置利用劳模工作室平台,成立特护攻关小组,全面梳理装置运行情况,找出运行控制关键点,并针对关键点采取一系列特护措施。他们认真落实“管、操、修”三方特护,对压缩机各级气缸运行情况开展两小时一次的检测,对气阀柄帽、仪表探头每周做一次预防性紧固,明确各级分液罐定期切液要求,加大管理抽查力度,发动各班组各岗位开展特护劳动竞赛,全力保证装置长周期稳定运行。
同时,他们从源头实施优化,加强上游催化装置吸收稳定性操作,降低干气中重组分碳三含量。通过优化压缩机二级、三级气缸操作条件,调整级间返回线开度,降低压缩比,减小气缸振动。
岁末年初,上海遭遇强寒流,该装置在检修前期加强现场易冻凝部位的伴热检查,及时调整伴热管线布置,避免因伴热不足导致管线堵塞,为检修顺利实施做足准备。1月4日,碳二回收干气提浓装置开始检修。15日,该装置一次开车成功并产出合格产品富乙烯气,为下游乙烯装置提供优质原料。炼油部不畏严寒,优化开停工及检修方案,严格把控施工安全和质量,比原计划提前3天开车。
借鉴此次长周期运行经验,该装置已制定下阶段攻关目标,将检修由6个月一次改为10~12个月一次,一个周期可降低检修费用124万元,增产富乙烯气2340吨,增加效益380余万元。