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镇海炼化

裂解炉攻关使能耗一降再降

2021年03月02日 来源: 中国石化报  作者: 卞江岐 徐 欣
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镇海炼化操作人员在乙烯装置现场进行裂解炉产汽系统调整。 万 里 摄

    镇海炼化充分发挥专家组、攻关组的智囊团作用,加大裂解炉攻关力度,优化乙烯原料结构,提升装置运行效率。2020年,吨乙烯综合能耗为575.1千克标准油,位居乙烯行业能效领跑者企业第一名。

    □卞江岐 徐 欣

    “2月10日,7号裂解炉,分析仪的炉水入口温度85摄氏度。”将数据仔细记录好,镇海炼化乙烯裂解工艺员何冰彬走向下一个检查点。几个月前,这个数字还在180摄氏度左右徘徊,过高的炉水入口温度让炉水在线分析仪故障频发。这也导致了一个“连锁反应”:因为炉水入口温度过高,所以循环冷却水温度高,使得分析仪冷却器容易结垢,冷却水带上结垢导致品质不佳,只能就地排放,造成了俗称的“长流水”现象。

    “蚊子再小都是肉。12台炉子都有同样的现象,这就是装置的损耗。”为了解决这个难题,何冰彬所在的“东海炉王”团队多次进行头脑风暴、模拟分析。他们从电脑CPU风扇上得到灵感,为管线穿上了翅片“外衣”,以此增加管线与空气的换热面积,一举解决了分析仪故障率高和“长流水”的问题,每年可节能22.5吨标准煤。

    1月14日,工业和信息化部国家市场监督管理总局公布“2020年度重点用能行业能效领跑者”名单,镇海炼化荣获乙烯行业企业第一名。荣誉的获得,凭借的正是“只要有优化空间绝不放过”的执着。

    自2010年乙烯装置开工后,镇海炼化技术团队就开始了节能降耗攻关,十年如一日,从未停止。他们结合实际工况,通过创新技术改造节能增效,针对装置耗能大户乙烯裂解炉,专门成立了“东海炉王”团队,攻关实施了增设空气预热器、裂解炉火嘴改造等一系列节能技术改造,取得了卓越的成效。

    低温余热利用是裂解炉技改措施中的亮点,是在裂解炉增设空气预热器后逐步实施的。裂解炉炉膛温度高达1100摄氏度,助燃的空气原本直接进入炉膛,能耗较大。通过增设空气预热器,可利用低压蒸汽先将进入炉膛的空气加热,减少了燃料气的消耗。改造完成后,增设的空气预热器又成为下一轮攻关的起点。攻关团队创新思维,提出将装置的急冷水作为热源,来替代低压蒸汽。“1~8号裂解炉目前用的都是急冷水,既收到了空气预热效果,又省下了急冷水冷却用的循环水,一举多得。”烯烃一部总工程师蒋明敬说,为了合理利用乙烯装置的低温热源,他们又将9~11号裂解炉的空气预热器热源由低压蒸汽改造为第二套加裂装置热水,进一步节能降耗。这一系列措施落实后,年节能量可达到1万吨标准煤以上。

    燃烧器国产化改造是镇海炼化裂解炉节能降耗的另一个“撒手锏”。2019年底,“东海炉王”团队与航天行业某所合作,完成了11台裂解炉1244组燃烧器的国产化改造。“新的低氮燃烧器通过改进燃气喷枪、调节燃烧空气配比,可以获得最佳的燃烧参数,实现节能环保的目标。”蒋明敬介绍。根据不同原料裂解炉的特性,“东海炉王”团队还与航天行业某所专家一起,对每一组燃烧器的高度、角度、朝向等进行深入探讨,量身定制不同的改造方案。所有改造完成后,平均每台裂解炉每小时可降低燃料气消耗100多千克。

 

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