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茂名石化
信息化建设助推装置能效领跑2021年03月02日 来源:
中国石化报 作者:
张亚培 粟 婕
茂名石化充分发挥产业链的龙头带动作用,以信息化手段为抓手,围绕降低装置能耗、降低损失率等开展顶格优化,调优投料结构,提升装置平稳率。2020年,吨乙烯综合能耗降至576.81千克标准油。 □张亚培 粟 婕 2月13日晚,茂名石化化工分部裂解车间内操梁康监盘发现脱丁烷塔T560顶温、釜温偏高,蒸汽使用量大。他马上进行优化调整,适当减少蒸汽用量,保证了装置安稳优运行,实现节能增效。 像这样精心操作、调优指标实现节能降耗的小故事,在茂名石化还有很多。围绕强化“绿色生产、节能增效”的节能目标,该公司打破传统思维,创造性开展工作,以信息化为支撑,加强管理,推动全员参与节能优化工作,提高能源利用效率,实现节能减排。近日,茂名石化再次获得乙烯行业能效“领跑者”称号,这已是他们第9次获得此项荣誉。 信息化技术的应用,推动茂名石化在节能创效上迈出了一大步。近年来,该公司持续推动“两化”融合,率先在乙烯装置实施智能化建设,有效提升了操作运行水平和经济效益。2017年起,该公司启动乙烯实时优化系统RTO项目建设,并首次采用了由国内RTO团队建设的系统。RTO系统以价格为导向,以生产计划为约束,进行装置优化,打通了DCS控制环节,可长周期持续增产高附加值产品,实现了从计划到操作全过程优化。“2020年,茂名石化在1号裂解装置完成了RTO系统的投用及标定,系统收率87%,达国际先进水平,项目投用后每年可增效1000万元。”化工分部副总工程师陈锦丰介绍。 如果说RTO是大脑,那么APC就是它的执行器。RTO将实时的优化结果传递给APC,由APC控制装置达到目标值。2020年以来,为提升APC变量投用率和装置自控率,茂名石化将APC投用率作为考核指标,指派专人进行检查跟踪,对不经汇报取消APC控制点投用的情况进行严格考核。“通过强化监督管理,2020年两套装置APC投用率达到98%,自控率提升至99.5%,装置运行平稳率达到99.12%,在系统内排名第一,裂解炉单位热负荷减少0.64%,实现了裂解炉裂解深度和稀释比优化控制,减少了能量损失。”裂解车间副主任熊伟庭对成效很满意。 再先进的智能系统也离不开人的管控。在日常工作中,茂名石化加大能源管理力度,对系统实行每日跟踪、随时优化,及时调整生产,结合专项劳动竞赛,带动全体员工积极参与节能优化工作。他们细化各项生产操作,紧盯能源损失点,通过及时协调生产,创造条件节能减排。2020年,裂解装置虽处于运行末期,但生产乙烯量达118.39万吨,损失率仅为0.04%,创历史最好水平,高附加值产品每吨能耗为273千克标准油,在系统内排名第一。
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