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广州石化对标一流深度优化2021年02月02日 来源:
中国石化报 作者:
曾文勇 李文晖
●当量乙烯收率66.05%,比2019年提高0.77%,创历史新高。 ●2020年新产品及专用料总产量45.4万吨,占比达70.01%。 ●2020年完成7个聚烯烃新产品开发,5个顶替进口料项目全部实现量产。 ●全力研发生产熔喷料,从设备抵厂到建成投用熔喷料生产线仅3.5天。 □曾文勇 李文晖 2020年,广州石化对标行业一流,以提升乙烯装置技术经济指标和运行效率为目标,全员同心、大干苦干,通过优化裂解原料、优化生产操作、优化产品结构,化工业务创效5亿元,乙烯装置运行平稳率在集团公司专项竞赛中创下连续8个月排名第一的佳绩。 优化裂解原料实现成本降 降低成本是企业制胜的“不二法宝”。广州石化依据动态测算,按效益最大、成本最优的原则安排裂解原料,实现降本增效。 2020年2月,受疫情影响,石脑油价格大跌。该公司及时对投料结构做出调整,加大石脑油投料比例,将裂解装置运行改为“3+3”(3台石脑油+3台轻石脑油)模式,使石脑油出厂量大幅减少,最大限度地避免了效益流失。2020年8月,随着石脑油价格上涨,加氢裂化尾油进裂解装置的效益逐渐好转,他们又抓住时机,将原料由石脑油逐渐改换为加氢裂化尾油,大大降低了投料成本。 2020年,通过动态测算和滚动优化调整,该公司乙烯原料成本每吨比2019年下降26元,成效显著。 优化生产操作实现收率升 2020年,广州石化通过持续攻关,对乙烯装置“问诊把脉开良方”,采取最简单、最经济的措施,实现收率有效提升。 在攻坚创效行动期间,该公司通过减少裂解装置系统内碳三及碳四馏分循环量,降低了系统内无用功消耗;通过创新性地采用二次废碱液脱碱技术,将脱除碱液后的废碱油送至急冷水塔,再经汽油塔送至汽油加氢装置进行回收,每月可增产汽油360吨;通过SPYRO裂解炉优化软件模拟各物料在不同操作条件下的收率分布,利用PIMS软件进行全流程测算,寻找不同原料的最佳操作温度,确保效益最大化。 2020年,该公司丙烯收率达到15.44%,比2019年提高0.22%;当量乙烯收率达到66.05%,比2019年提高0.77%,创历史最好水平。 优化产品结构实现效益增 2020年初,丙烯价格大幅上涨,成为名副其实的“金娃娃”。广州石化抓住市场机遇,在确保装置安全稳定长周期运行的基础上,利用裂解炉软件进行模拟操作,指导裂解深度调整,最大限度增产丙烯。2020年,该公司丙烯累计产量达10.22万吨,较前3年平均增长6%。 与此同时,广州石化加强新产品研发,2020年先后开发出7个塑料新产品牌号,还有5个替代进口产品的牌号全部实现量产,新产品及专用料总产量达45.4万吨,比2019年增长10.62%,其中新产品产量8.65万吨,比2019年增加2.17万吨,创效逾亿元。 该公司还率先启动了年产量可达1500吨的氢燃料电池供氢中心一期项目,于2020年12月15日正式投产,产出的氢气纯度高达99.999%,符合国家高纯氢标准。
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