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全力优化开稳开好新装置2021年01月26日 来源:
中国石化报 作者:
张亚培 张 博 刘滢萱
张亚培 张 博 刘滢萱/文 “在控制氢耗的基础上,努力提高煤制氢和重整装置的氢气产率,做大外购渣油原料,优化渣油进厂物流方案。”1月20日,在茂名石化新装置优化工作会上,大家正在讨论浆态床渣油加氢装置的优化工作,提出又一轮的优化方案。 像这样的新装置优化工作会,茂名石化每周至少开两次。全球最大、国内首套浆态床渣油加氢装置自2020年12月31日成功开车后,怎样优化装置运行,发挥装置最大潜力,成为公司重要的研究课题。 浆态床渣油加氢装置设计轻油转化率高达94%,“吃”最差的渣油,产出最优质的洁净油品,这套装置被大家称作“钢铁奶牛”。茂名石化瞄准新装置投产的契机,滚动寻找浆态床渣油加氢装置投产后的炼化一体化最佳运行模式,精细制定统筹措施。 1月3日,重油加氢车间员工抽查浆态床渣油加氢装置减压塔顶回流罐水样,发现油水分离效果不好,影响装置平稳操作。车间工艺组立即研究制定解决措施,决定增加一条回水旁路,跨过回流罐。 为确保质量和进度,他们通宵监护作业。1月4日18时,在车间骨干的密切配合下,仅用10分钟就完成了管线法兰连接,经采样分析减压塔顶回流罐油水分离效果好。 目前,装置干部员工继续发扬铁人精神,精心操作、精细巡检,同时组织对影响装置优化创效的难题进行攻关,确保装置安稳运行,想方设法争取实现一季度开门红。
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