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   第6版:中国石化报06版
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齐鲁石化橡胶厂采取过程管控、技术改造、工艺优化等措施,确保装置安全平稳运行

生产精准施策 节能环保双赢

2021年01月19日 来源: 中国石化报  作者: 孙淑芸
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    □孙淑芸

    “内操要注意稳定工艺参数,控制好残余苯乙烯含量。”在交接班会上,齐鲁石化橡胶厂丁苯一车间副主任陈刚经常强调。在对蒸汽、真空度等指标进行优化调整后,该车间残余苯乙烯含量由0.06%降至0.04%。

    一直以来,齐鲁石化橡胶厂始终坚持将低碳环保贯穿于企业发展当中,采取过程管控、技术改造、工艺优化等措施,确保环保设施运行平稳。2020年,全厂综合能耗比2019年降低8.7千克标准油/吨,节能3039.58吨标准油,增效607.92万元,成效显著。

    严格管控,从源头减少废气排放

    “炉火颜色正常,风机压力平稳。”2020年11月18日,在齐鲁石化橡胶厂丁苯废气处理装置二层平台上,成型车间班长李新廷用对讲机向内操汇报检查情况。这是他们巡检的“规定动作”。

    作为国内产能最大的合成橡胶生产厂,该厂未雨绸缪,采用先进的环保处理技术,先后建成投用了顺丁、丁苯两套废气处理装置。装置投用以来,他们严格管控性能指标,加大巡检力度,对关键设备和部件进行预知性检维修。截至目前,装置运行平稳,未发生非计划停车,为排放达标奠定了坚实基础。

    “这个数据是处理后的气体含量,车间控制的指标远低于山东省地区监管标准。”成型车间安全工程师刘士彬指着在线监控仪表介绍。

    数据的达标,离不开上游装置对排放气体的管控。自2020年9月底起,橡胶厂丁苯一车间精细调整工艺参数,消除生产瓶颈,尽量回收残余苯乙烯含量,在降低损耗的同时,从源头减少了废气处理量。

    全员行动助力异味治理取得成效

    2020年11月10日,橡胶厂顺丁车间新员工董延林随同师傅李军在泵区内巡检,干净整洁的地面上没有任何油迹和杂物。“工作之前,我认为化工厂都会有异味儿,机泵泄漏也是难免的。”说完,董延林深吸一口气,清新的空气、整洁的厂区……这里的环境让他非常惊喜。在日常工作中,他也会自觉地跟着师傅们一起细心维护。

    2019年以来,橡胶厂分阶段实施屏蔽泵和干气密封改造,从源头上消除现场异味和“跑冒滴漏”。相关车间更是多次组织专题讨论,仔细梳理装置异味来源,制定相应控制措施,还发动大家一起进行“头脑风暴”。丁二烯车间工程师党红斌发现装置很多开口管线和阀门会产生异味,于是,该车间当场制定了消除方案,重新制作带有密封的管帽、尺寸统一的甩头,并更换甩头500多个。截至2020年5月,他们完成了3万多个密封点的泄漏排查与修复,减少了装置现场异味,进一步提升了生产平稳率。

    该厂有8条后处理包装线,因为设备、厂房都是开放的,对员工的身体健康和厂区环境都会造成不同程度的影响。于是,他们加大投资力度,对后处理包装线及厂房进行密闭环境改造,确保环境无污染、现场无异味,目前已收到良好效果。

    项目改造实现节能环保双赢

    “生产环保产品、推动公司清洁生产水平不断迈上新台阶,是我们追求的目标。”该厂经理李海强介绍,2020年以来,他们持续优化生产工艺,深入推进屏蔽泵改造、环保设施等项目建设,完成了60台屏蔽泵、25台离心泵干气密封改造,大大改善了现场环境面貌,节能效果明显。

    “生产运行平稳、环保达标,把工作环境搞得漂漂亮亮的,受益最大的还是我们。”丁苯二车间副主任时彦群对清洁生产的好处体会颇深。该车间利用生产线清理的时机,维修有变形迹象的干燥箱门、更换干燥箱密封条、检查疏通溜槽水封等,让挥发气体实现有效回收、现场异味大大减少,员工工作起来精气神十足。

    同时,该厂储运车间积极推行环保项目改造,全面完成了罐区隐患治理改造和标准化建设。他们对11台储罐进行封闭,成功投用内浮顶储罐废气回收系统。在装置运行初期,操作人员根据运行情况逐步调整工艺参数,在确保装置安全稳定运行和废气达标排放的前提下,尽量减少氮气用量,据测算,每年可节省氮气近4万立方米。

 

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