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茂名石化炼油分部深化精益管理,封堵效益流失点、唤醒效益沉睡点、开拓效益增长点
“三点”发力深挖降本增效潜力2021年01月12日 来源:
中国石化报 作者:
刘丽婷
□刘丽婷 2020年11月20日,茂名石化炼油分部2号苯抽提装置首次打通轻芳烃输送化工分部流程。这既有效解决了浆态床渣油加氢新装置开工后,轻芳烃严重过剩的难题,又使轻芳烃通过精细加工产出高价值的化工产品,与当前作为汽油调和组分相比,月增效超35万元。 2020年以来,茂名石化炼油分部严格落实工作要求,以深度优化、“顶格”优化封堵效益流失点、唤醒效益沉睡点、开拓效益增长点,有效助力攻坚创效,10~12月,通过优化挖潜实现降本增效3600多万元。 封堵效益流失点,从严管控公用水系统消耗 2020年10月,炼油分部轻酮装置实施阶段性节能停工。他们反复优化装置开停方案,调整装置水冷器操作,使循环水用量每小时从1200吨降至980吨,每日可节约循环水5280吨。 2020年四季度以来,炼油分部针对全厂用水耗量增大的问题,不断加强冷凝水管网控制,优化高温冷凝水流向,进一步规范各罐区试压、伴热、疏水及含油污水回收操作,根据装置实际运行情况优化循环水和新鲜水用量,采取严控临时用水、核校水表计量等措施,努力减少装置公用水系统用量。以往,4号常减压装置初馏塔、常压塔塔顶注水为新鲜水。在装置检修开工运行平稳后,该分部通过试验摸索,逐步增加汽提净化水注水量替代新鲜水注水,减少装置新鲜水用量4吨/小时,每日可节约新鲜水96吨。 进入冬季后,气温持续下降。该分部根据天气情况,细化各装置循环水用量优化措施210多项。他们通过调整3号、4号柴油加氢装置及干气回收富乙烷气装置机组用循环水,优化了2号加氢裂化新氢机级间水冷器用水、电机用水,每小时可减少循环水用量200吨。 唤醒效益沉睡点,“网格式”优化降低全厂用氮量 2020年11月初,炼油分部新建浆态床渣油加氢装置进入开工前吹扫。为避免氮气管网波动过大、增加氮气用量,该分部通过优化全厂关键机组运行及氮气管网平衡,减少额外补充氮气用量300标准立方米/小时,月降本近15万元。 为解决一直以来氮气用量忽高忽低的问题,炼油分部实施“网格化”优化,组织生产、技术等专业管理室,对全厂所有氮气用点和用量进行全面梳理,列出清单,并按照区域优化原则,制定氮气优化使用措施,对用氮“大户”安排专人监控。同时,他们每周召开节氮工作会,将一周氮气各点用量汇总分析,对超过指标的用氮点逐个击破,并在各装置、罐区班组开展节氮优化攻关和劳动竞赛,努力降低氮气用量。 2020年10月底,煤制氢车间响应号召,成立专项优化小组,通过近百次摸索,采取“少量多次”的调整策略,在确保达到气提效果的前提下,尽可能优化气提氮气流量。措施实施后,截至12月底,装置低压氮气消耗流量每小时降低了800标准立方米,每月实现降本近30万元。 2020年四季度,炼油分部总用氮量达到21963标准立方米/小时,较2019年同期减少3038标准立方米/小时,累计降低氮气成本220多万元。 开拓效益增长点,回收利旧节约“三剂”成本 “现在每套装置用过的废旧催化剂,我们都会马上送到科研单位进行关键指标分析,以确定能否再利用。”炼油分部技术质量室“三剂”主管黄毅介绍,他们将减少“三剂”成本作为增效突破口,在废旧“三剂”回收利用上“做文章”,结合每套装置生产运行实际,严格剂耗指标管理,加大考核力度,大力推进废剂回收再利用,2020年10月以来,通过推进废旧“三剂”回收利用,降本增效720多万元。 针对废旧瓷球型催化剂循环利用率偏低的问题,炼油分部对部分废旧瓷球、瓷柱型催化剂等进行筛选采样,送至科研院校分析抗压强度等指标,达标后再在装置回用。这既降低了危废处置费用,又降低了物资采购费用。2020年四季度,他们共利用旧瓷球和瓷柱型催化剂68吨,节约采购费用约77万元,同时降低危废处置费用36万元。 为了能让废旧催化剂在同类型装置进行二次利用,该分部加大对临氢装置废旧催化剂分析力度,对过期6年的废旧催化剂进行检验,当其达到二次利用标准后,用来替代1号加氢装置原主反应器的新鲜催化剂。截至2020年12月底,累计利用废旧催化剂33吨,减少新剂采购29吨,节约费用320多万元。
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