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位于长江经济带和水源保护区的普光气田,积极践行绿色发展战略,先后投资59亿元,用于生态修复和节能减排,充分展现了国企的责任与担当
创建企业生态建设“普光样板”2021年01月04日 来源:
中国石化报 作者:
魏园军 张 毅 肖 真
魏园军 张 毅 肖 真 2020年12月24日,四川达州宣汉县普光镇中心校的400名学生,乘坐大巴来到普光气田科技展览馆。在这里,大山里的孩子领略了“绿色普光”的魅力。 普光气田位于长江经济带和水源保护区四川省达州市,落实“长江大保护”责无旁贷。自2009年普光气田投产以来,普光分公司先后投资59亿元,用于生态修复和节能减排。 污水治理贡献“普光智慧” 从2020年9月份起,普光气田产出水深度处理站的生产负荷升至50%,产出水的质量全部合格。至此,有着石油石化系统最大“净水器”之称的普光气田产出水深度处理站,开始平稳生产满足下游回用的成品水需求。 普光气田产出水深度处理站满负荷运行后,每天能将从3个渠道收集来的1000多立方米废水制成成品水,再补充进下游天然气净化系统循环冷却水中,实现回收利用。这样一来,普光气田每年可减少从河流中取用新鲜水约30万立方米。 “深度水处理项目不仅满足了普光气田绿色开发的需要,做到了对外不排污水,还减少了从大自然取水的量。”普光分公司天然气技术管理部水务工作负责人欧天雄说。 除了深度水处理项目,普光气田还完成全部联合装置取样废水回收改造,预计每日减少废水产生量10吨,全年减少排污量3600吨,为“长江大保护”废水治理贡献“普光智慧”。 尾气治理树立“普光样板” 是什么原因让普光气田二氧化硫排放控制走在了全国同行的前列? 普光分公司HSE监督管理部经理藏磊说:“《大气污染物综合排放标准》规定,二氧化硫浓度不得超过960毫克/立方米,而普光气田天然气净化厂排放的每立方米废气中,二氧化硫含量低于350毫克,远优于国家标准。即使如此,普光分公司仍没有停下继续优化环保指标的脚步,成立了克劳斯炉工艺技改项目部。” 克劳斯炉工艺技改项目部成立以来,多次进行技术改造,先后完成了提前预硫化(保护性升温)技术、液硫储罐废气治理、克劳斯炉工艺技术改造、热氮吹硫等技术攻关,逐步建立了天然气净化装置开工、运行、停工全过程烟气减排技术系统,为高含硫天然气净化装置环保稳定达标排放提供了“普光样板”。 固废循环利用展现“普光担当” 11月4日,普光气田圆满完成大湾405-4H井遗留钻井固体废弃物转运处置,标志着普光气田2020年度遗留钻井固体废弃物处置全面完成。 2020年,普光气田制订了对雷北1井、双庙102井、大湾401集气站等6处井站和9个池子的资源利用处理计划,进一步消除环境风险。 藏磊介绍,油气田行业处置钻井固体废弃物普遍采用的方法是固化封存,但存在固体废弃物存储池壁渗漏造成环境污染的风险。因此,在普光气田开发建设时期,便开始引进新技术,从源头控制钻井固体废弃物的产生量,并尝试将产生的固体废弃物转变成资源,创造价值。 近年来,普光气田固体废弃物转化模式得到业界认可,生态气田建设做出“普光样板”。处于长江上游的重庆涪陵页岩气田、四川长宁-威远页岩气区块,也都纷纷结合本地区地质特点,实施了钻井固体废弃物烧砖、制备水泥等资源化利用项目。 普光气田通过研发固体废弃物煅烧技术,对水泥加工工艺进行适应性改造,使钻井固体废弃物成为水泥加工辅材之一,做到了固体废弃物的资源化利用,实现了生态气田的建设目标,展现了“普光担当”。
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